«Союз МС-14» с роботом на борту не состыковался с МКС
При подлете к Международной космической станции, корабль завис в 100 метрах от нее, а затем начал отдаляться. Об этом сообщает «РИА Новости» в субботу со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося в «Центре управления полетами».
Источник агентства допустил, что нештатная ситуация возникла из-за неполадки «в системе стыковки корабля «Курс».
По данным ТАСС, в ходе трансляции NASA, диктор сообщил, что стыковка не состоялась из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту «Союза», говорил он.
После совещания, состоявшегося в ЦУП, было заявлено, что следующая попытка стыковки произойдет в 8-9 утра по московскому времени 26 августа. В Роскосмосе уверяют, что несостоявшаяся стыковка «Союза» с МКС не является критической ситуацией. Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отметил, что такие случаи уже были раньше.
Напомним, утром 22 августа с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-14», на борту которго находились грузы для Международной космической станции (МКС), а также российский человекоподобный робот Skybot F-850, ранее известный как «Федор».
Отмечалось, что «Союз-2.1а» впервые используется для выведения на орбиту пилотируемого корабля, до этого он выводил лишь грузовые корабли и космические аппараты. Нынешний полет является тестовым перед отправкой экипажа на ракете такого типа.
Корабль был благополучно выведен на орбиту, его полет к МКС длился двое суток, 24 августа в 8:30 мск должна была состояться стыковка.
Источники: «РИА Новости», ТАСС